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自来水厂反冲洗水回收整套设备

自来水厂反冲洗水回收整套设备
目前我国对自来水厂反冲洗水回收基本为零,我公司研制(微孔复合材料)微虑过滤器它对悬浮物.藻类.氯.COD有很好的去除作用,重金属去除率95%以上。通过微虑过滤器把反冲洗废水回收完全能达到饮用水的标准。污泥通过处理压干外运,自来水厂基本达到零排放。
概述
自来水厂生产过程中,滤池反冲洗用水占水厂之水总量的5%-10%,传统的治水工艺将这部分和沉淀池排泥水一起直接排放,既造成水资源浪费,又会因排水中所含固体悬浮物积累对环境造成不良影响。研究这部分水回收利用,对于节约水资源,实现水资源的可持续发展,具有重要的社会意义和经济意义。
 由于水厂生产废水中富含了大量的悬浮物、胶体物质、有机物和微生物,同时生产过程中投加了混凝剂,因此这部分生产废水能否直接回用,关键在于回用后水质净化效果。
 某自来水厂,设计规模10万m³/d,目前实际处理水量4万m³/d,采用净水工艺:原水(水库)→混凝沉淀→过滤→消毒工艺。沉淀池排泥水和滤池反冲洗排水为800m³/d,这部分水未经回收,经管线直接排入站外雨水排水渠,水中所含固体悬浮物不但淤积渠道影响雨水排放,同时水厂还要承担清淤费,既浪费了水资源又增加了生产成本。
针对自来水厂沉淀池排泥水和滤池反冲洗水目前排水状况,山东循江节能科技有限公司科研技术人员 ,对这部分水能否回收利用,查阅大量国内外相关资料和报道,在现场进行了大量的试验研究,实验结果表明,这部分水在我公司研制的复合微滤器,过滤精度高达到1μm,滤料不板结容易清洗,它对重金属等有害物质具有吸附作用,重金属吸附率在95%以上。通过絮凝加微滤工艺下完全可以回收利用,并在此基础上提出了行之有效的收集、排泥、絮凝、微滤、活性炭等回收利用方案。
二、现场实验装置情况
实验场地在水厂内进行,水源来自平流沉淀池排泥水和反冲洗废水排出管线。
设计水量 Q=1.5m³/h
工艺流程
外排管线→管道泵→回收水罐→管道泵(加药PAC)→混凝沉降罐→缓冲罐→管道泵→微滤器→活性炭过滤器→外排管线。
实验结果
根据水厂现有化验条件,主要对进出水浊度进行了化验,进水浊度20-300NTU,出水浊度<0.6NTU,其它指标见附件。
4.通过3个月的运行化验结果表明,除细菌学指标未化验外,其它指标全部满足国家饮用水水质指标的要求。根据类似水厂回用水经验表明,只要消毒工艺投加点位置合适,细菌学指标也能完全符合国家饮用水水质指标的要求。因此,对水厂沉淀池排泥水和滤池反冲洗水进行回收利用是可行的。
三、回用水设计方案
1.设计水量
1)设计规模:Qd=2000m³/d=100m³/h
2)设备规模:Qh=1400m³/d=60m³/h
2.主要构筑物和设备
1)混凝沉淀池和清水池各一座。尺寸40m*12m*3m。池上面设两台轨道式行走刮泥机。将沉淀污泥输送到污泥池。清水池内设两台不锈钢提升泵(Q=60m³/h,H==55m,P=18kw),1用1备。
2)污泥池,尺寸2.6*12m。池内加絮凝剂吸附剂,把泥水中的重金属及有害物质吸附沉淀。上面的清水返回储水池。剩下污泥(加强絮凝剂)用泵送板框式或离心甩干除泥机甩干。废水流入市政管道。
3)压力絮凝沉降罐,通过提升泵加药输送到压力絮凝沉降器
设计水量:Q=100m³/h
设备造型:采用立式罐 DN3200X8500
数量:2座
微滤器,沉降罐清水通过管道进入微滤器。
设计水量:Q=60m³/h
设备造型:采用立式罐 DN2800X0500
数量:2座
    5)活性炭过滤器,微滤器出水通过管道进入活性炭过滤器,整套工艺采用自动化控制。
设计水量:Q=60m³/h
设备造型:采用立式罐 DN2800X0500
数量:2座
6)滤后水罐
采用卧式罐 DN2800X5000
数量:1具
反冲洗水泵(Q=200m³/h,H=19m,P=15kw)1台
)反冲洗鼓风机(Q=2-3m³/min)1台,1m³储气罐1台
仪表风机(Q=2m³/min)1台,1m³储气罐1台
净水机加药装置2套(加药泵P=0.75kw,2台,1用1备)
污泥加药泵1套
板框式污泥压干机或离心式污泥甩干机一套
运行成本估算
1、
 
序号 名称 功率(kw) 运行数量(台) 运行时间
(小时/天) 电耗
(kw.时/天)   
1 潜污泵 30 1 2.5 75   
2 供水泵 11 1 24 264   
3 反洗水泵 15 1 0.5 7.5   
4 罗茨鼓风机 7.5 1 0.5 3.25   
5 净水剂加药泵 0.75 1 24 18   
6 加氯供水泵 2.2 1 24 52.8   
合计 420.55
 
电费
   功率:420.55(按照80%负荷计算)=336.44KW
   336.44×0.8÷1000=0.269(元/m³)(按照0.8元/度计算)
药剂费
   净水药剂:1000×30÷1000=30kg(2500元/t)
   30×2.5÷1000=0.08(元/m³)
二氧化氯费用估算:0.06(元/m³)
药剂总费用:0.08+0.06=0.14(元/m³)
活性炭年更换费
5t×8000÷360÷1000=0.12(元/m³)
人工费
按4000元/人/月计:135元/人。日×5人÷1000m³/日=0.675(元/m³)
人工清泥机械费
估算 0.05(元/m³)
总运行费用
药剂总费用+人工费+活性炭年更换费=1.2545元/m³(不含设备投资及贷款利息)
   
检测报告
 
序号 检验项目 单位 检测值 检验依据 GB5749-2006 结果评价   
1 氯化物 mg/L 153 (GB/T5750.5-2006)中的2.1硝酸银容量法 ≤250 合格   
2 氟化物 mg/L 0.59 (GB/T5750.5-2006)中的3.1离子选择电极法 ≤1.0 合格   
3 PH值 PH单位 7.95 (GB/T5750.4-2006)中的玻璃电极法 6.5-8.5 合格   
4 mg/L <0.008 (GB/T5750.6-2006)中的1.1铬天青s分光光度法 ≤0.2 合格   
5 耗氧量(CODMn法,以O2计) mg/L 2.19 (GB/T5750.7-2006)中的1.1酸性高锰酸钾滴定法 ≤3水源限制,原水耗氧量≥6mg/L时为5 合格   
6 总硬度(以CaCO₃计) mg/L 410 (GB/T5750.4-2006)中的7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 ≤450 合格
 

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